本圖拍攝於民國60年代(1970年代)水南洞煉銅廠,是早期煉銅鑄製陽極板的作業過程中利用轉盤手動鑄製的情形。
銅精煉後,含銅量在99%至99.6%之間的粗銅由於純度不足,不能作工業使用,因此需要鑄成陽極板,經過電解,去除精煉銅難以去除的雜質。用純銅薄片作為陰極,再把陰、陽極片放在電解槽中,用硫酸銅溶液作為電解液,在直流電的作用下,陽極的銅溶解下來進入溶液,而溶液中的銅在陰極上析出,所得電解銅純度合乎標準者便作為電解銅產品,其餘則送回吹煉爐重煉。
民國70年代(1980年代)臺灣金屬鑛業股份有限公司在哩咾地區設置禮樂煉銅廠以後,陽極板的鑄製改採自動化作業,而畫面中水南洞煉銅廠鑄製陽極板係以目測手動操作,因此鑄製的陽極板重量相差較大,電解餘留陽極板量較多,增加送回吹煉爐重煉的作業成本。
註:金瓜石鑛山以「廠」為一級單位,如「選廠」、「煉廠」;廠下設數個「工場」為二級單位,如「氰化收金工場」及「浮選工場」;工場以下則又分作數個「股」為三級單位。


